在機運工區,降本增效不是一句空洞的口號,而是融入日常工作的點滴實踐。今年以來,機運工區緊緊圍繞“安全、效率、成本”三大核心,以“小改小革”為突破口,將職工的智慧和創造力凝聚成一股強大的合力,在降本增效的道路上交出了一份亮眼的成績單。
“以前膠帶跑偏是個老大難,不僅灑煤,還容易造成設備磨損,現在用了我們自制的‘可調上架子’,問題徹底解決了。”檢修班班長王召指著平穩運行的膠帶說。這個看似簡單的裝置,是工區職工針對生產痛點自主設計的成果。通過優化支撐結構與調節功能,它不僅提升了膠帶運行的穩定性,更杜絕了因跑偏引發的停機風險。“少停一次機,就能多運幾百噸煤,效率就是效益。”王召算的這筆賬,正是工區全員降本增效理念的生動體現。

類似這樣的“土發明”“金點子”在機運工區層出不窮。在檢修庫房,廢舊物資不再是“垃圾”,而是等待“重生”的寶貝。工區建立了“能自制的不采購,能自修的不外修”的工作機制,引導職工樹立“省下的就是賺來的”效益理念。廢舊的皮帶被加工成擋煤板和防護門,變形的風水管路被改造成防護柵欄,就連淘汰的鋼材也被拼成了多功能工具箱。據統計,今年以來,工區通過常態化修復各類加工件和電氣配件,就直接節省成本20余萬元。
技術創新同樣是降本增效的“加速器”。針對原煤運輸系統滾筒分布廣、注油點多的難題,工區技術人員設計了一套自動注油系統。該系統通過PLC控制器實現精準控制,不僅大大減少了人工勞動強度,還避免了油脂浪費和環境污染,每套系統可節約成本約87萬元。此外,工區還在防塵噴霧系統上實現了“智能聯動”改造,投入不到500元,就讓作業區域粉塵濃度下降約50%,水資源浪費減少近60%。“小改造解決大問題,這不僅是技術上的進步,更是我們踐行‘降本增效、服務生產’理念的具體體現。”工區區長朱聿順說道。

從“換新”到“復用”,從“外購”到“自制”,從“被動修”到“主動管”,機運工區的實踐,正是“過緊日子”思想落地生根的縮影。工區將節約指標納入班組考核,激發了全員的節約意識和創新熱情。每個職工都成了“成本管家”,在日常工作中主動尋找降本點,形成了“人人都是成本管控員”的濃厚氛圍。
這些看似微小的創新,不僅讓主運輸系統運行更高效、更安全,更讓“省下的每一分錢都是利潤”的理念深入人心。正如工區區長朱聿順所說:“經營理念的落實,不在口號有多響,而在行動有多實。”下一步,機運工區將繼續盯著細節做文章,用小改小革匯聚大能量,讓降本增效成為推動礦井高質量發展的“硬支撐”。



發布日期:2026-03-23
點擊量:938 作者:張帆 來源: