自年初以來,公司洗選系統的智能化改造一直穩步推進中,截至目前,已完成了系統改造的整體實施,各功能模塊均進入了試運行階段。近日,經智能化改造后的智能加介系統正式投入運行,該系統實現了加介全過程實時監測、介質粉自動定量抓取、介質懸浮液自動精準調配、合介桶液位和密度自動調節等。
在系統改造前,介質粉的添加基本采用人工操作,當系統需要補充介質時,由人工進入現場利用水管將介質沖入泵坑,后開啟加介泵進行加介操作。該過程中介質粉添加重量、濃介配置濃度完全依靠工人經驗,存在自動化程度低、現場環境污染嚴重、人員勞動強度大、配介精度差等問題。
結合現場介質庫情況,本次智能化加介系統引入了雙3D雷達、電磁吸盤、電動雙梁起重機等智能化設備。一是實現了介質全流程自動加工,當檢測到濃介桶中的介質儲存低于下限時,系統自動啟動,通過3D雷達掃描后輸出介質堆模型,每次掃描后生成若干取料點,系統自動判斷最合適的取料位置,定量吸取磁鐵礦粉投入補介桶中,取料過程結合了4路激光編碼器定位,精準指導磁吸盤精準安全運行。二是實現了濃介桶中介質自動配比,通過濃介桶配套的低壓氣閥對介質進行攪拌,保證重介懸浮液密度均勻。根據系統預先設定的濃度,通過流量計及電動閥控制配比清水量,可精確調配重介懸浮液的密度。在分選過程中出現液位和密度偏低的情況時,系統會自動下發啟動命令,依次開啟系統的加介閥和加介泵等,分選過程的穩定得到保障。三是實現了介質庫安全監控,通過新增3路攝像機,利用AI視覺分析技術,能夠與系統運行進行聯動,一旦出現人員闖入,系統立即預警并停止運行。
通過智能加介系統的建設,只需在電腦上就可以實現自動加介,自投用以來,原本每次2小時的配介工作,現在30分鐘即可完成,解放了現場設立的專人專崗,降低了現場的勞動強度,提升了現場安全管理水平。



發布日期:2023-08-07
點擊量:1739 作者:徐永剛 來源: